10月1日清晨,礦建公司安全管理部技術(shù)主管劉明裹緊工作服、扣牢安全帽,腳步匆匆奔向遠(yuǎn)處矗立的大平礦主井井塔?!熬彩敲旱V的‘咽喉’,此次檢修這塊‘硬骨頭’咱必須啃下來!”他對工友們說道,聲音里帶著清晨的清亮,也藏著不容含糊的堅定。
這個國慶假期,當(dāng)別人忙著陪家人出游、聚餐,劉明和礦建公司的檢修人員們卻扎進(jìn)百米深的井筒。他們要在這個假期完成三項皆為“安全關(guān)鍵”的任務(wù):整體更換曉南礦主井4根提升鋼絲繩,大平礦主井罐道與副井導(dǎo)向輪同步更新,每一項施工工程都是礦井生產(chǎn)的“生命線”,容不得半點馬虎。
要知道,每根主井鋼絲繩長達(dá)540米,是罐籠提升的“命脈”,作業(yè)全程需緊盯其運行狀態(tài),確保零損傷。隊員們腰系雙鉤安全帶,分散在井塔各層平臺,目光如炬鎖定鋼絲繩的每一寸動向?!澳呐缕骋娨唤z微小的‘刮卡跡象’,必須立刻停機處理!”“這繩上拴著罐籠安全、連著井下兄弟,半分隱患都不能留!”此時劉明的諄諄叮囑在井筒中回蕩。
最棘手的硬仗當(dāng)屬大平礦主井罐道更換。這座井筒深達(dá)687米、直徑5.5米,內(nèi)部的鋼罐道是箕斗升降的“軌道”,常年摩擦下,部分區(qū)段磨損嚴(yán)重,若不及時更換,極可能引發(fā)箕斗卡頓,甚至誘發(fā)安全事故。劉明和部室人員與機電一隊創(chuàng)新采用“雙層吊架作業(yè)方案”,解決了施工中的許多難題,極大地提高了施工的安全性和施工效率。當(dāng)工人們鉆進(jìn)焊接在箕斗上方的特制檢修平臺,隨著絞車緩緩下放,穩(wěn)穩(wěn)“懸”在井筒中央作業(yè)時,劉明的臉上露出了滿意的笑容。每次施工,劉明都積極參與,檢修平臺每次裝載3根新罐道,抵達(dá)施工位置后,隊員們拆一根舊罐道、安一根新罐道,交替推進(jìn),待3根更換完畢,再升井卸下舊罐道,即刻開啟下一輪循環(huán),為保障安全與效率,整個更換過程劉明都堅守現(xiàn)場,每一步都要求工人們精準(zhǔn)銜接、慎之又慎。
“十一”假期里,檢修隊員們累計在井筒內(nèi)作業(yè)超120小時,成功更換主井罐道20根、提升鋼絲繩4根、導(dǎo)向輪1組。當(dāng)檢修后的箕斗和罐籠首次平穩(wěn)啟動、沿著新罐道順暢升降時,劉明一直懸著的心終于落了地?!斑@幾天,我們在百米深處‘走鋼絲’,拼的就是井筒‘零隱患’!只有這‘咽喉’通了,公司安全生產(chǎn)才有硬氣的支撐。” (劉良忠)